Sg、断丝故障分析及排除方法断丝故障是线切割机床常见故障之一,造成这种故障的因素较多,现分析如下。
① 刚开始切割工件即断丝产生原因: a.进给不稳,开始切入速度太快或电流过大。 b. 切割时,工作液没有没有正常喷出。 c. 钼丝在贮丝筒上绕丝松紧不一致,造成局部抖丝厉害。d. 导轮及轴承已磨损或导轮轴向及径向跳动大,造成抖丝厉害。 e. 线架 部挡丝棒没调整好,挡丝位置不合适造成叠丝。 f.工件表面有毛刺,氧化皮或锐边。 排除措施: a. 刚开始切入,速度应稍慢些,而视工件的材料厚薄, 渐调整速度至合适位置。 b.排除工作液没有正常喷出的故障。 c. 尽量绷紧钼丝,使之消除抖动现象(必要时可调整导轮位置,使钼丝完全落入导轮中间槽内)。 d.如果绷紧钼丝、调整导轮位置效果不明显,则应更换导轮或轴承(导轮和轴承一般3~6个月更换一次)。 e.检查钼丝在挡丝棒位置是否接触或靠向里侧。 f. 去除工件表面的毛刺,氧化皮和锐边等。
② 在切割过程中突然断丝产生原因: a.贮丝筒换向时断丝的主要原因是,贮丝筒换向时没有切断高频电源,致使钼丝烧断。 b. 工件材料热处理不均匀,造成工件变形,夹断钼丝。 c.脉冲电源电参数选择不当。 d. 工作液使用不当,太稀或太脏,以及工作液流量太小。 e.导电块或挡丝棒与钼丝接触不好,或已被钼丝割成凹痕,造成卡丝。 f. 钼丝质量不好或已霉变发脆。排除措施: a.排除贮丝筒换向不切断高频脉冲电源的故障。 b. 工件材料要求材质均匀,并经适当热处理,使切割时不易变形,且切割效率高,不易断丝。 c.合理选择脉冲电源电参数。 d. 经常保持工作液的清洁,合理配制工作液。 e. 调整导电块或挡丝棒位置,必要时可更换导电块或挡丝棒。f. 更换钼丝,切割较厚工件要使用较粗的钼丝加工。
二、 其它一些断丝故障:
①导轮不转或不灵活,钼丝与导轮造成滑动磨擦而把钼丝拉断。应重新高速导轮,电极丝受伤后,也会引起加工过程中的断丝,紧丝时,一定要用紧丝轮紧丝,不可用不恰当的工具。
②在工件接近切完时断丝,这种现象往往是工件材料变形,将电极丝夹断,并在断丝前会出现短路。主要解决方法是选择正确的切割路线和材料,从而最大限度地减少变形。
③工件切割完时跌落撞断电极丝,一般可在快切割时用磁铁吸住工件,防止跌落撞断电极丝。
④空运转时断丝,主要可检查钼丝是否在导轮槽内,钼丝排列有无叠丝现象,可检查贮丝筒转动是否灵活,还可检查导电块挡丝棒是否已割出沟痕。
三、 加工工件精度较差
①线架导轮径向跳动或轴向窜动较大,应测量导轮跳动及窜动及窜动误差(允差轴向0.005mm,径向0.002mm),如不符合要求,需调整或更换导轮及轴承。
②对滑动丝杆螺母副,应调整并消除丝杆与螺母之间的间隙。
③齿轮啮合存在间隙,须调整步进电机位置和调整弹簧消隙齿轮错齿量,来消除齿轮啮合间隙。
④步进电机静态力距太小,造成失步。须检查步进电机及24V驱动电压是否正常。
⑤加工工件因材料热处理不当造成的变形误差。
四、 加工工件表面粗糙度大
①导轮窜动大或钼丝上下导轮不对中,需要重新调整导轮,消除窜动并使钼丝处于上下导轮槽中间位置。
② 喷水嘴中有切削物嵌入,应及时清理。
③工作台及贮丝筒的丝杆轴向间隙未消除,应重新调整。
④贮丝筒跳动超差,造成局部抖丝,应检查跳动量(允差0.2mm)。
⑤ 电规准选择不当,应重新选择。
⑥高频与高频电源的实际切割能力不相适应。重新选择高频电源开关数量。
⑦ 工作液选择不当或太脏,更换工作液。
⑧ 钼丝张紧不匀或太松,重新调整钼丝松紧
just baidu it
哈哈,也不晓得怎么回答你的问题,没遇到这方面的内容,这样吧,看看在百度搜索考研交流网,应该能够找到你想要的内容。
没办法给出具体价格,因为影响中走丝线切割价格的因素有很多。要先看你的需求,再根据实地多家考察,最后由厂家给出最终价格。当然,小厂家的价格会略微低一些。像国内知名苏州宝玛等几家厂家价格会略微高一些。
线切割技术、经验交流: [原创] 快走丝线切割配件导轮的组装与拆卸 [推荐 固顶] [转载] 淬火工件线切割畸变和开裂原因分析 [05-11-06] [转载] 线切割裂纹分析与消除措施 [05-11-06] [转载] 线切割加工中断丝原因的分析及解决措施 [05-11-06] [转载] 高速走丝线切割机上丝防倒转的简便方法 [05-11-06] [转载] 电火花线切割锥度加工在冷冲模中的应用 [05-11-06] [转载] 电火花线切割加工时的工件开裂变形的原因分析及预防措施 [05-11-06] [转载] 利用高速走丝线切割机改装简易数控铣床的方法 [05-09-04] [转载] 三相交流电动机正反转固态继电器在高速走丝电火花线切割机上的应用 [05-09-04] [转载] 数控电火花线切割在内花键孔加工中的应用 [05-08-07] [转载] 直线电机驱动电火花线切割机的超微细加工与提高加工精度的实例 [05-08-07] [转载] 线电极切割机高速化的最新技术 [05-08-07] [转载] 超高精度电火花线切割机新技术 [05-08-07] [转载] 浅析断丝故障对线切割加工表面质量的影响 [05-07-07] [转载] 线切割机床单边松丝的分析和解决 [05-06-25] [转载] 电火花线切割加工在冲模认口修复上的应用 [05-06-22] [转载] “转轮”电极的电火花线切割加工 [05-05-01] [转载] 数控低速走丝电火花线切割加工技术及市场发展分析 [05-05-01] [转载] 低速走丝电火花线切割加工几种编程方法的探讨 [转载] 数控电火花加工机床故障检修方法与实例 [转载] 电火花线切割机导轮相关问题的探讨与实践 [转载] 线切割机线架钻孔模与导轮的装配 [转载] 线切割加工中使用穿丝孔的几点技巧 [转载] 铁芯片模具的线切割加工与设计 [转载] 电火花线切割加工中断斯、烧丝现象分析与防止 [转载] 低速走丝线切割机的故障分析及解决方法 [转载] 电火花线切割加工的技巧 [转载] 螺旋型工件的线切割加工 [转载] 在普通线切割机床上实现螺旋加工 [转载] 线切割断丝故障原因的分析 [转载] 用线切割加工排气塞 [转载] 镶件在线切割加工中的应用 [转载] 提高普通型线切割机精度的讨论 [转载] 提高线切割加工表面质量的方法与技巧 [转载] 连续加工中线切割工作液对加工的影响 [转载] 高速走丝线切割机断丝原因的分析及对策 [转载] 空间曲面零件电火花线切割加工新技术 [转载] erowa夹具在电火花线切割加工中的应用 [转载] 电火花线切割加工中实体数据格式的程序转换 [转载] 快走丝线切割配件机床加工质量分析及工艺参数选择 设计·研究 [转载] 电火花线切割加工工艺参数优化研究 [05-11-06] [转载] 低速走丝电火花线切割机导丝嘴位置算法的研究 [05-09-04] [转载] 龙门式电火花线切割译码仿真程序设计 [05-09-04] [转载] 电火花线切割机3b指令可视化软件的开发 [05-06-22] [转载] 低速走丝电火花线切割机iso代码的后置处理 [05-06-01] [转载] 电火花线切割上下异形加工模块的研究与开发 [05-06-01] [转载] 电极丝超声振动的低速走丝电火花线切割加工研究 [05-06-01] [转载] 数控低速走丝电火花线切割专用机床的设计 [05-06-01] [转载] 微细电火花线切割加工技术的研究 [05-05-01] [转载] 低速走丝电火花线切割机导丝嘴运动的处理方案 [转载] 基于均匀设计的微细电火花线切割加工工艺规律研究 [转载] 稳定电极丝空间形位的一种有效方法 [转载] 电火花线切割加工氮化硅陶瓷表面粗糙度的研究 [转载] 复杂微小零件的微细电火花线切割加工技术研究 [转载] 可重用电火花线切割机仿真系统的研究 [转载] 电火花线切割加工脉冲放电击穿延时的研究 [转载] 龙门式电火花线切割机床间隙状态控制系统设计 线切割维修与改造: [转载] 数控机床维修技术简述 [转载] dk7740线切割机无高频输出的故障维修